某全厂VOCs收集治理工艺案例

改造前状况

某生产汽车配件的公司涂装线产生原始高浓度废气 2800mg/m³左右,风量为 23000m³/h,设有一套2 塔结构RTO 蓄热焚烧系统,经过焚烧处理后进入烟囱排放;其他工艺段产生的低浓度废气150-250mg/m³,废气量约25000m³/h。RTO设备老化严重,没有旁路处理设施。

改造工艺流程

低浓度废气经过过滤器去除漆雾颗粒,再通过RC沸石转轮,大部分废气中有机物被吸附在沸石分子筛中而成为洁净气体,通过烟囱进行高空排放;少部分废气通过高温换热器加热至脱附温度后(热源来自有机废气焚烧装置RTO内的高温洁净气体)进入 RC 沸石转轮的脱附区,对吸附在沸石分子筛中的有机物进行脱附再生处理而被“吹扫”出来,成为低风量、高浓度的气体,之后和原高浓度气体23000m3/h混合后通过RTO主风机送入蓄热焚烧装置进行焚烧处理后而成为洁净气体,然后直接通过烟囱进行高空排放。紧急旁道设置活性碳箱,一旦RTO焚烧装置故障,高浓度废气经活性炭吸附后经风机达标排入烟囱。烟囱上设置在线监测装置,和环保局联网,接收环保局监督和考核。

图片3.png

image.png


处理效果

改造采用的工艺设备及电气控制系统稳定可靠,废气处理后非甲烷总烃浓度一般在10-20mg/m³波动,在国家规定的排放标准30mg/m³以下,达到项目改造前的预期。


服务热线:025-86522256

关于我们
公司简介
荣誉资质
高校合作
人才愿景
经营业务
大气污染治理
水污染防治
咨询服务
工程建设
智慧监测
工艺案例
大气污染治理
人才招聘
人才招聘
新闻中心
公司新闻
行业新闻
联系我们
联系我们